一、问题描述:
1、Model(Who): N32TR1 Night? Ranger? CD
2、Issue Date (When) : 2016/01/14
3、Line (Where) :? SE/DA线& S5
4、Issue(What): SE产过程中在ICT cover到U8空焊不良,后经侧镜/2D X-ray/切片分析确认现象为枕焊异常,在相同制程条件下同一片板的UXX却没有此异常
5、F/R (How Much) :? 1106/1200=92.16%
6、BGA? P/N: 00NU613AA? ?Vender: PMC? ? ?Vender P/N: PM8043B-F3EI
二、不良分析方法与流程说明:
枕焊在Reflow焊接形成过程介绍-->鱼骨图分析枕焊原因-->针对所有因子进行一一验证-->单一验证小结-->总结
三、枕焊在Reflow焊接过程中形成介绍
四、BGA枕焊鱼骨图分析
五、鱼骨图分析总结
从以上鱼骨图分析的因子进行总结,枕焊(Head-in-Pillow)的可能原因主要如下几方面,我们将一一进行验证分析验证:
1、Printer :
1)Insufficient solder volume(锡量不足)2)Printing misalignment(印刷少锡)
2、Mounter:
1)inaccurate XY placement(置件偏移)
3、Reflow:
1)Inappropriate reflow profile caused substrate? and PCB Bending2)氧浓度异常
4、Package Material:
1)Ball coplanarity2)Ball surface oxidation3)Substrate warpage
六、制程工艺调查
1、钢板开口设计调查
由于印刷锡膏量将有可能造成枕焊发生,印刷锡膏量又与钢网的开孔大小及印刷状况有关,因此确认以下方面的内容: 确认Stencil的开口设计是否符合钢网规范;
2、锡膏上线记录检查
在印刷环节,如锡膏超出使用时间而有氧化或是助焊剂失效,也会引起焊 接润湿不良,从而造成焊接枕焊异常,故对锡膏领用做调查;从锡膏领用报表上可以查到锡膏领用均为新开封锡膏, 不存在使用过剩超期锡膏的问题;
小结:从以上得知:锡膏本身及其使用管控是符合要求,无任何异常;
3、锡膏印刷状况SPI Data
确认DEK实际印刷效果:即有无漏印/少锡和偏移异常;
1). 确认 SPI Data:? Result is OK
2). 统计5pcs NG品的锡膏印刷 (SPEC: Volume:? 0.0058~0.0345 mm3 , Highness: 0.034~0.302 mm, Area:0.029~0.1985 mm2 )
| No | Volume | Highness | area | ||||||
| Max | Min | Meet?Spec | Max | Min | Meet?Spec | Max | Min | Meet?spec | |
| 1 | 0.022 | 0.0127 | Y | 0.163 | 0.122 | Y | 0.144 | 0.095 | Y |
| 2 | 0.0212 | 0.0125 | Y | 0.172 | 0.115 | Y | 0.143 | 0.0837 | Y |
| 3 | 0.0222 | 0.0129 | Y | 0.167 | 0.126 | Y | 0.138 | 0.0776 | Y |
| 4 | 0.0206 | 0.0099 | Y | 0.2198 | 0.139 | Y | 0.119 | 0.062 | Y |
| 5 | 0.0214 | 0.0121 | Y | 0.164 | 0.124 | Y | 0.132 | 0.0786 | Y |
小结:从以上得知:NG板的DEK实际印刷效果正常,无任何异常;
4、置件偏移有可能造成枕焊不良,因此确认U8贴装是否存在偏移,
1)从贴装状况来看没有发现偏移.
2)从切片结查来看,也没有发现偏移问题
小结:从以上得知:贴装是正常的,无偏移不良.
5、Reflow的各个参数也密切影响着焊接状况,如参数异常也会造成枕焊异常,故确认当日生产Profile(图可放大)如下;
小结:Reflow的Profile是正常的,各项参数指标均在管控范围内;第二次Control Run,调整Reflow Profile仍然不效.
a. Reflow的各个参数也密切影响着焊接状况,如参数异常也会造成枕焊异常,故确认当日生产Profile(图可放大)如下;
b. Reflow的各个参数也密切影响着焊接状况,如参数异常也会造成枕焊异常,故确认当日生产Profile(图可放大)如下;
c.?第二次Control run 200pcs, 升高Reflow Profile的Peak温度和回流时间,结果无明显改善
6、Reflow 氧浓度检查:如果在Reflow焊接过程中,出现氧浓度超标,有可能造成枕焊,因此检查SE&S5 Reflow氧浓度实际状况,从检查结果来看,氧浓度是正常的,且此条线生产其他产品都有BGA类零件,无枕焊不良,因此可以排除氧浓度异常的可能.
7、Reflow时可能由于PCB板弯或是物料本体的的弯曲造成焊接时出现枕焊异常;
1)PCB板在高溫焊接過程固然會存在微小形變量,因此PSE進一步确认:PCB板TOP面零件分布均匀且都为重量较轻原件, 设计长宽为210X160的2联模板,板厚1.6mm,焊接过程中PCB板无变形.
2)此機種已经生产了很长一段时间,都无板子变形问题,因此说明PCB板变形不是造成枕焊的原因.
8、Raw material分析:
1)使用放大镜观察零件锡球表面,未发现特别的异常物质,但是发现锡球表面存在锡球不完整状况. (BGA外观检查:检查44pcs, 没有发现明显的外观异常, 如缺球,锡球变形, 沾异物)
2)第二次Control run 200pcs, 升高Reflow Profile的Peak温度和回流时间,结果无明显改善,采用了增加原料锡球表面涂松香水生产,增加在锡球表面涂松香水的目的是:增加Flux在清除锡球表面的氧化物, 结果如下表.
后续,再使用涂松香水的方式,生产2912pcs,无不良.
9、综上分析总结如下:
1)印刷制程Study:经过Study 钢板开口符合Wistron开口规范、SPI ?Data显示印刷锡膏量是正常的、锡膏上线记录显示完全按照锡膏要求管控,因此从这说明焊接所需的锡膏量是normal的.无异常2)Mounter状况Study : 通过切片与2D X-ray检查确认贴装是OK的,无偏移不良.3)Reflow焊接制程Study :? 经过Study Profile、Reflow氧浓度显示都符合要求,无异常,且经过实验把Reflow Profile 恒温时间、高温焊接时间、Peak 温度调整至规格上限仍然不能改善此枕焊不良。4)Raw material Study: 通过物料外观检查未发现明显异常, 但是通过在锡球上涂松香水,使其增加去氧化能力,试验120pcs ,只有1pcs不良,不良率明显降低,从这说明Raw material 锡球表面可能存在较多影响wetting的氧化物。5)通过以上分析,枕焊问题与 Raw? material 锡球表面氧化物过多,使其锡球的Wetting能力较差,导致枕焊的可能原因最大.
10、进一步实验验证
1)在Raw material 问题没有得到有效解决之前,进一步通过导入如下几个动作进行组合实验,以尝试解决问题: 烘烤BGA, 涂松香水,钢板开口从15mil增大至18mil.
| 线别 | 日期 | Reflow参数 | 实验条件 | Input?Q’ty | Defect?Q’ty | Defect?Rate | Remark |
| S5 | 3/2 | Peak?temp?:238~242℃?,??217℃以上时间80~90sec | 烘烤BGA+涂松香水+钢板开口15mil | 1280 | 0 | 0% | 3个动作同时导入可以完成解决枕焊问题 |
| 烘烤BGA+涂松香水+钢板开口18mil(厚0.13mm) | 320 | 0 | 0% | ||||
| 3/18 | Peak?temp?:238~242℃?,??217℃以上时间80~90sec | 钢板开口18mil(?厚0.13mm)
+未烘烤料BGA+未涂松香水 |
88 | 10 | 11.4% | 只是加大钢板开口不能解决枕焊问题 | |
| 钢板开口18mil(厚0.13mm)
+烘烤料BGA+未涂松香水 |
112 | 10 | 8.9% | 加大钢板开口与烘烤BGA仍然不能解决枕焊问题 | |||
| 3/25 | Peak?temp?:238~242℃?,??217℃以上时间80~90sec | 烘烤BGA | 400 | 40 | 10% | 只是烘烤BGA不能解决枕焊问题 | |
| 4/20 | Peak?temp?:238~242℃?,??217℃以上时间80~90sec | 使用0.15mm厚度钢板/18mil?开口 | 140 | 3 | 2.1% | 钢板厚度变厚后,不良率仍然偏高. |
2)进一步实验小结:从进一步实验说明单单烘烤BGA、单单使用扩孔钢板、烘烤BGA+扩孔钢板生产,都不能解决枕焊问题,而增加涂身松香水动作就可以解决枕焊问题,进一步说明枕焊问题是Raw ?material 锡球表面氧化物过多造成.
个人观点,仅参考,有不足处,欢迎指正!
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